Reindar Logo

Tu planta → un reloj productivo

El método para producir más con márgenes que realmente crecen

En 10 días hacemos un diagnóstico productivo en planta, identificamos las pérdidas reales y te entregamos un mapa de mejora con impacto económico estimado. Sin costo. Sin compromiso.

10
Días para diagnóstico
Análisis completo en planta
25-30%
Mejora típica
En eficiencia operativa
ROI
Cuantificado
Antes de ejecutar
Planta industrial con maquinaria de produccion organizada en lineas de trabajo
Impacto documentado
+30 proyectos
en planta ejecutados

Empresas que confían en nosotros

Tecnovax
Marva
Talleres Wires
Tinglamet
Telplast
Ruben Plast
Bivort
Speedagro
Tecnovax
Marva
Talleres Wires
Tinglamet
Telplast
Ruben Plast
Bivort
Speedagro
Tecnovax
Marva
Talleres Wires
Tinglamet
Telplast
Ruben Plast
Bivort
Speedagro
Tecnovax
Marva
Talleres Wires
Tinglamet
Telplast
Ruben Plast
Bivort
Speedagro
Tecnovax
Marva
Talleres Wires
Tinglamet
Telplast
Ruben Plast
Bivort
Speedagro
Tecnovax
Marva
Talleres Wires
Tinglamet
Telplast
Ruben Plast
Bivort
Speedagro
/ Diagnóstico

Donde se pierde dinero en planta

Fallas estructurales en diseño, documentación y procesos productivos que erosionan el margen mes a mes.

01

Estás pagando para producir piezas que terminan en el tacho

Tolerancias mal definidas, procesos inestables y ausencia de criterios claros de fabricación.

Scrap y retrabajo que erosionan directamente tu margen.

02

Tus ingenieros toman decisiones en base a planos que nadie entiende igual

Especificaciones incompletas, documentación ambigua y falta de estándares para compras y certificaciones.

Demoras internas, errores de fabricación y conflictos entre áreas.

03

Podrías producir un 30% más sin comprar una sola máquina nueva

Cuellos de botella no detectados, layout ineficiente y tiempos muertos ocultos.

Inversión innecesaria en maquinaria cuando el problema es de proceso.

04

Cada iteración de producto que sale mal te cuesta tiempo y plata que no recuperás

Iteraciones innecesarias, falta de simulación previa y prototipos mal planificados.

Tiempos de entrega alargados y costos de ingeniería duplicados.

La mayoria de estos problemas no se detectan hasta que el impacto económico ya ocurrió.

¿Cuánto está perdiendo tu operación hoy?

Descargá el checklist gratuito: 7 señales de que tu planta está perdiendo más del 20% de eficiencia sin saberlo.

Sin spam. Solo información técnica útil para tu operación.

/ Servicios

Método de intervención estructurado

Intervenimos en diagnóstico, diseño, documentación y ejecución con alcance definido, entregables claros y retorno medible.

01

Diagnóstico Productivo 10 dias

Evaluación técnica de procesos, documentación y layout para detectar pérdidas estructurales y oportunidades de mejora inmediata.

Resultado

Mapa claro de ineficiencias con impacto económico estimado.

Agendar diagnóstico productivo
02

Ingeniería y Documentación Técnica

Desarrollo de planos, especificaciones y criterios de fabricación bajo estándares claros para producción y compras.

Resultado

Reducción de errores, reprocesos y conflictos internos.

Profesionalizar documentación
03

Optimización y Desarrollo de Procesos

Rediseño de procesos productivos, simulación y validación técnica antes de ejecutar cambios en planta.

Resultado

Mayor productividad sin necesidad inmediata de invertir en maquinaria.

Optimizar proceso
04

Diseño y Ejecución Llave en Mano

Desarrollo integral de maquinaria, líneas productivas o soluciones especiales con ingeniería, fabricación y puesta en marcha.

Resultado

Proyecto ejecutado con control tecnico y retorno estimado desde el inicio.

Desarrollar proyecto

La mayoria de nuestros clientes comienzan con un diagnostico y evolucionan hacia proyectos de mayor escala.

/ Casos

Intervenciones con impacto medible

Resultados obtenidos en plantas industriales reales, con metricas verificables.

Metalmecanica

Optimizacion linea de mecanizado CNC

Contexto de negocio

La línea CNC era el cuello de botella. Altos tiempos de ciclo y scrap recurrente estaban restringiendo la facturación.

Detalles técnicos

Tiempos de ciclo excesivos y alta tasa de scrap en piezas de precisión.

Intervencion

Revision de estrategias, optimizacion de parametros de corte y capacitacion del equipo.

Resultado

+35% productividad, -60% scrap

Alimentos y bebidas

Implementación sistema OEE

Contexto de negocio

La planta no sabía si sus líneas producían bien o mal. No había forma de medir ni justificar inversiones.

Detalles técnicos

Desconocimiento de la eficiencia real de las líneas de envasado.

Intervencion

Instalación de medición OEE, dashboards en tiempo real y rutinas de análisis diario.

Resultado

OEE de 52% a 71% en 90 dias

Plasticos

Rediseño de layout productivo

Contexto de negocio

El flujo de materiales era ineficiente. Cada semana se perdían horas en traslados innecesarios.

Detalles técnicos

Flujo de materiales ineficiente con exceso de traslados y WIP acumulado.

Intervencion

Mapeo VSM, rediseño de layout y nueva secuencia de operaciones.

Resultado

-40% lead time, -25% WIP

Maquinaria agrícola

Desarrollo prototipo funcional

Contexto de negocio

Antes del diagnóstico estaban a punto de invertir $50k en herramientas sin validar el concepto.

Detalles técnicos

Necesidad de validar concepto de nueva herramienta antes de inversión en matricería.

Intervencion

Modelado 3D, simulación FEA y fabricación CNC de prototipo funcional.

Resultado

Validación en 15 dias vs 3 meses tradicional

La mayoría de estos proyectos comenzaron con un diagnóstico de 10 días. El dueño no sabía exactamente dónde estaba el problema. Nosotros sí lo encontramos.

/ Proceso

Como trabajamos

No hacemos consultoría teórica. Nos metemos en el proceso, identificamos perdidas reales y ejecutamos mejoras medibles.

01Paso

Diagnostico en planta

Relevamos procesos productivos, tiempos, retrabajos, cuellos de botella y perdidas ocultas. Entendemos como funciona realmente la operacion.

02Paso

Deteccion de oportunidades

Priorizamos problemas segun impacto economico y factibilidad tecnica. Seleccionamos lo que realmente mueve el resultado del negocio.

03Paso

Ingenieria y ejecucion

Disenamos e implementamos soluciones concretas: automatizacion, rediseno de procesos, dispositivos, mejoras de metodo y control de calidad.

04Paso

Medicion y estandarizacion

Medimos resultados, documentamos procesos y dejamos capacidad instalada. El objetivo es que tu equipo produzca mejor de forma sostenida.

Proceso integral — desde el diagnostico hasta la mejora sostenida

/ Casos de intervención

Casos reales de mejora en planta

Intervenciones basadas en ingeniería aplicada y resultados medibles.

Planta metalmecánica — reducción de retrabajo

Problema

Retrabajo del 12% en ensamblaje debido a tolerancias inconsistentes y documentación incompleta.

Intervención

Diagnóstico de proceso + rediseño de documentación técnica para fabricación.

Resultado

Reducción del retrabajo al 3% y mejora de la repetibilidad del proceso.

Línea de fabricación — pérdidas operativas

Problema

Paradas frecuentes por falta de estandarización en mantenimiento.

Intervención

Análisis de proceso + rediseño del flujo de mantenimiento preventivo.

Resultado

Reducción de paradas no programadas en un 40%.

Equipo industrial — rediseño de fabricación

Problema

Altos tiempos de fabricación por diseño poco optimizado.

Intervención

Ingeniería de producto + optimización del proceso de fabricación.

Resultado

Reducción del tiempo de fabricación en un 25%.

/ Equipo

Conoce a los fundadores

Conocemos el problema desde adentro. Trabajamos en planta antes de hacer consultoría.

Lucas Zoppi
Ingeniería y diagnóstico técnico

Lucas Zoppi

Soy ingeniero mecánico con más de 5 años de experiencia en empresa industrial antes de fundar Reindar. Trabajé en proyectos de nichos muy exigentes (equipos biomédicos, maquinaria pesada, plantas industriales) donde el margen de error es mínimo y los problemas no tienen solución de manual. Hoy aplico ese mismo criterio en planta: automatización de procesos, dispositivos para manufactura y diagnóstico de pérdidas que otros no llegan a ver porque no estuvieron donde nosotros estuvimos.

Diego Rog
Estrategia y desarrollo de negocio

Diego Rog

Soy ing. Industrial con un MBA y tengo experiencia del lado comercial B2B en industria. Estuve del otro lado de la mesa — entendiendo qué necesita realmente una empresa manufacturera para crecer sin perder el control de sus costos y su operación. En Reindar traduzco el diagnóstico técnico al lenguaje del negocio: qué significa cada pérdida, qué retorno tiene cada mejora y qué decisión conviene tomar primero.

Reindar no nació de un MBA ni de una consultora grande. Nació de haber visto de cerca cómo se pierde plata en planta y decidir que había una forma mejor de resolverlo.

/ Referencias

Empresas donde generamos impacto

Trabajamos con empresas manufactureras que necesitan mejorar productividad, reducir retrabajos y ordenar procesos. Intervencion orientada a resultados economicos medibles.

Teniamos desorden en procesos y retrabajos frecuentes en el armado de equipos especiales. Reindar intervino en planta, rediseno el metodo de trabajo y estandarizo procedimientos. En menos de 90 dias redujimos un 18% los tiempos improductivos. Por eso ahora puedo dejar a la gente en paz porque sé que van a hacer su trabajo bien aunque no estemos.

Gerente de Produccion

Empresa metalmecanica – Maquinaria especial

La falta de documentación técnica generaba errores repetitivos. Reindar implementó una estructura documental y control de procesos alineado a estándares de calidad ISO 9001. Disminuimos significativamente los retrabajos y mejoramos la trazabilidad. Gracias a ello ahora puedo confiar en producción sin que me quite el sueño.

Director Industrial

Fabricante de equipos viales

Necesitabamos mejorar productividad sin aumentar estructura. Reindar analizo metodos y tiempos, reorganizo layout operativo y optimizo secuencias de trabajo. Logramos mayor capacidad productiva sin incrementar costos fijos.

Socio Gerente

Planta manufacturera de implantes

+20

Proyectos ejecutados

+1.000

Horas en planta

Impacto

Economico medible

Sectores de intervencion

MetalmecanicaMaquinaria vialEquipos especialesManufactura de implantesPlantas con componente manual
/ Contacto

Diagnostico Operativo Inicial

En 10 dias analizamos procesos, documentacion y estructura operativa para identificar perdidas economicas ocultas, cuellos de botella y oportunidades concretas de mejora.

Intervencion directa en planta · Enfoque tecnico · Resultados medibles

Sin costo

Diagnóstico inicial gratuito

Sin compromiso

No estás obligado a contratar

Resultado concreto

Mapa de pérdidas en 10 días